作为一个优秀的生产型公司经理,不但要有丰富的管理经验,渊博的知识,善于沟通,平易近人。还要具备敏锐的观察力,分析力,如果缺失了这两点,那只能是个二流之辈。 对于前几项在面试时经过交谈,询问中很容易就可以证实。观察力与分析力却不是那么容易了解,不过也不难,给其20十分钟即可识破“庐山真面目”。具体内容如下:
比如说给其20分钟时间,让其在一个正在生产的10000平方米厂房,600员工,陌生的非同行业的工厂里“走马观花式的“走一边,看其能看到什么?
一、 找一个特别熟悉工厂的人陪同。
二、 从第一道工序至最后工序一次行走。
三、 有问必答,详细介绍每道工序。
四、 观察其注意的事项,记住其问的问题。(是否内行)
五、 观察一遍后询问其发现了什么?看其回答的是否属实,是否是重点,还是些杂七杂八的小事。
六、 最重要一点是,如果各方面都可以,让其在三天后交份20分钟的观察查、分析报告,即可一目了然其真正的能力
最优秀的人不在乎时间长短,只在于是否留意,是否懂得,是否专业。事实胜于雄辩,什么都可以造假,唯独这项来不得半点瑕疵,然而在这里确靠其真正的势力。
我在2010.07.18 入职目前的公司案例
30分钟现场观察报告(3天后特快传递寄予公司老板)
一、 走进车间的第一眼,使人感觉是脏.乱.差,电线、气管纵横像蜘蛛网似的,设备摆放无章节,整体协调性不统一。
二、车间通风不良, 有一股很浓的味道。棚顶无采光,对工厂来说这是一种浪费,同时严重影响车间内光线。解决方法可以在屋顶安装引风机,加装采光板,使车间通风良好更加明亮。
三、各部门机台基本上无安全操作规程(只见到一处),只有两个机台有日保养记录,任何机台无产品质量标准书,无产品签封样。
四、模具、工具四处乱扔乱放,架上杂乱.整个车间里让人感觉杂乱无章。
五、配电严重不合格,到处是安全隐患,到处是电缆电线,随时有危险。配电箱门掉落,开关裸露。1 、不安全;2、降低使用寿命 ;3、故障率高(易进入灰尘,水气)
六、很多环节操作技能古老,极大影响产能和员工个人收入(如:1、下料 ;2、冲压配件; 3、配件磨毛刺;等)
A、 下料方式可以改成自动,如果能实现,2人的产量可以达到6个人的产量,并且只由一台机台工作,省去两台机台,每年下来剩下的人员开资和能源(电费)是个惊人的数字。
B、 冲压件环节影响产量,冲一下还要人工操作把冲好的配件移开。可以在机台升起时利用压缩空气把产品吹到一边设计的导流槽中,由此滑入箱内。冲床切产品外沿的工序也可以这样做。
C、现场磨毛刺的机台,一个一个人工磨产品,极大浪费人力,配件磨毛刺应当改用机械式而不是人工,不但可以增加产量并且提高安全性。
七、灯的浪费,顶棚的照明灯使用金卤灯250瓦,以现场空间面积,厂房棚的举架高度,灯罩样式,灯的密度综合计算,很不合理,应当改为100瓦,高效节能灯最适合,并且不影响照明效果。以下是灯的对比详细参数:
节能效果分析
|
光 源 |
工作电流A |
总功率W |
节能率 |
每天电费(元) |
每年电费(元) |
每年节约(元) |
互换光源 |
70W节能灯 |
0.32 |
70 |
|
0.63 |
230 |
|
150W钠灯 |
1.80 |
396 |
82% |
3.56 |
1299.4 |
1069.4 |
175W金卤灯 |
1.50 |
330 |
78% |
2.97 |
1084 |
854 |
250W汞灯 |
1.20 |
264 |
745 |
2.38 |
868.7 |
1299.4 |
互换光源 |
100W节能灯 |
0.40 |
100 |
|
0.90 |
328.5 |
|
250W钠灯 |
3.00 |
660 |
85% |
5.94 |
2168.1 |
1836.6 |
250W金卤灯 |
2.15 |
473 |
79% |
4.26 |
1154.9 |
826.4 |
450W汞灯 |
2.25 |
495 |
80% |
4.46 |
1627.9 |
1299.4 |
备注:金卤灯指金属卤化物灯,也就是说,现在用的金卤灯如果更换成100W高校节能灯,每只每年可以节约826.4元电费。
100W高效节能灯 T5高效节能灯
金卤灯的缺点: 金卤灯启动需要10-15分钟,关闭后需等待一段时间才能再次点亮,使用不方便,并且长时间高温工作会出现“断弧”现象,影响正常工作.金卤灯需另接镇流器、触发器,且工作时灯头温度极高,线路老化快,安装维修工作量大,有时一只金卤灯镇流器的短路故障会引起整条线路跳闸,需逐一排查同一线路上多个金卤灯,维护工作相当麻烦。金卤灯功率因数低,只有0.55左右,需做无功补偿。
节能灯不含紫外线,显色指数高,无频闪和眩光,具有最好的光电性能,已成为替代汞灯、钠灯、金卤灯的新一代绿色照明产品。
车间工作等目前采用36瓦荧光灯,应改为21瓦T5高效节能灯,亮度将会改变,每只可以节约15W。
这样以上两种灯具每年可以节约大量的电费,一次性投入的成本将是年节约的约60%,即一年之内可以轻松节约出投资成本。原来的灯和镇流器可以拆下处理给二手市场。
八、车间内有用电脑打字的工序,电脑放在开阔的车间内,粉尘很多,电脑显示器有较大的静电吸附力,主机内有2个风扇循环空气来冷却电源、CPU,这样会造成故障率增高,影响使用寿命等一系列问题。解决方法是应当封闭起来,形成单独空间。
九、车间散漫的人太多,并且在工作的好像部分人也是懒洋洋的,没有那种“紧张有序”的场面。
要想改变这种场面,只能从工人工资的绩效方式,思想认识,技能培训等各个方面来逐渐改善,并不是一朝一夕所能够达到的,最快也的3~6个月。
这种场面的弊端是:人虽多但不出产量,并且使员工流动量大,公司留不住人,工人主要是为了多赚点钱,苦点累点没关系。而现实中的场面,怎么会出产量,怎么能吸引人留下,往往有志向有能力的人都会另找出路,不可能留在这里。留下的是些手脚慢的,守家在地的和混日子的为多数,久而久之就会形成一个恶行循环,员工素质越来越差,只有几个工资高的岗位能够留住人。一个出色的工厂会出现托关系,找熟人来达到自己进公司的愿望,更不会产生流动大的局面。
备注:环境能创造一个人,也可以毁掉一个人,也可以说成是你不去改变环境,环境就会改变你。
十、车间内消防隐患重大
作为一个工厂最大的安全系数就是消防安全,如果没有完善的消防系统,相当于拿生命财产在开玩笑,是一种赌*行为,如果没有出问题只能说是运气好。应当做到安全第一、预防为主、综合治理。面对现场消防系数只能达到40%。让人感觉很不安全。应及时提高消防安全系数,为公司财产与安全生产保驾护航。
十一、抛光引风方式很落后,效果差,影响车间美观。应为改为金属管道式灰尘引风机,不但效果好并且占地面积小,易清理。
抛光整体车间存在一个瓶及问题,人多而不出产量,积压产品过多,并且这个环节生产费用高。最好的解决方式是根据实际需求,自己设计制作出适合车间生产的自动抛光的机台,不仅能提高产量,并且能减掉很大一部分人员,从产量到人工费实现双赢。
十二、有些闲置设备直接放在室外,这是对资产管理的失控.
十三、库房中的纸壳与废纸堆放杂乱,危险性极大,应加以管理控制。使其规范化,合理化。
十四、从现场可以看出员工的观念落后,车间现场管理不规范。生产任务紧张与现场管理不发生关系,没有任何冲突,只是一个习惯性问题,一种工作方式与概念,两者不可同日而语。
十五、车间的生产标语与实际现场反差太大,显得及不协调。
十六、员工不配带胸卡,不知流动者工位和工作时的具体范围。监控难建立。
十七、压缩空气应当采取集中供给,有单独的空压机房,以车间的实际用量,设计配备大型空压机,虽然一次性投资很大,但在日常生产运行中会节约很多,综合计算将比现在节约并且稳定性好,降低车间噪音,优化环境,节约能源。
对整个工厂的综合评价:
1、 员工管理不到位;
2、 部分工位工艺流程落后,部分生产流程落后,部分环节没有充分利用好设备。
3、 部分环节配套设备与生产要求不符合影响生产。部分设备落后影响产能。
备注:有极大的改善空间,包括员工数量,设备性能,自动化应用,能源节约,产品产量、质量,还有7S管理的导入。
17楼 沙滩上的风
学习了!
16楼 天狼心
专业的方案。。
15楼 薰衣草5678
很不错,楼主观察到位,专业、细致。一针见血!这样的一份报告,任何一位老板都会认为挖到了“宝”,必会委以重任。
14楼 冰8封
看到了,有很多东西值得我学习的,他很细心,到第一个环节,每一步。
13楼 tanlynn
这是入职的感悟吗?
那作者很用心。我之前有面试过一个办公室主任,面试官要求写一个办公室布置方案,我还参观了办公室,但是写方案的时候,才发现当时要的资料太少,写不出来东西,其实我对那家公司还是比较满意,但我对自己的表现就很不满意,像楼主学习了
12楼 雪飞
我们公司生产LEDT5日光灯管,比你那个更节能
青岛博尔威特鲁德军
@雪飞:知道,10年的时人来LED还没那么成广泛
11楼 一葉知秋
厉害,尤其是计算电费的那一项
10楼 Daisy_q
善于发现问题,有能力解决问题。
9楼 一杯茉莉茶
学习
8楼 小小黛黛
学习了
7楼 wuqg62
高手!学习了
6楼 独角兽
踩踩
5楼 首席人才官的北漂生活
发现问题解决问题,体现个人能力!
4楼 幸福的鱼
分享
3楼 小酸奶
2楼 土匪123
谢谢分享 加油
1楼 青岛博尔威特鲁德军
0210年以前工作公的单位都是被挖去的,2010由于照顾老人,7月份投简历于《齐鲁人才网》,第一次去应聘面试,也是因为这份30分钟的面试报告,使我成功的进入这家公司,现在职2年半。